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节能效益分析

作者:保定华仿科技有限公司时间:2010-04-23 我要发布

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?1、电动机调速的节能分析
  在需要经常调整运行工况的风机泵类电机拖动系统中,传统的做法是电机在全速运行,只能通过调整挡板(或阀门)的开度来改变负载的流量、扬程、压力等参数,以满足运行工况变化的需要,这样做的结果,势必会造成大量的电机能量的损失。高频斩波串级调速控制系统能够进行平滑、大范围的调速控制,可以灵活方便地改变电机转速,进而改变电机的轴输出功率,以适应运行工况的变化,同时又避免了能源的浪费,达到节能降耗的目的。
  采用调速来满足流量变化需求时(根据泵与凤机相似定律),扬程、流量、功率与电机转速之间基本上有如下关系:

        Q/Q′/Q″=n/n′/ n″ (即流量与转速成正比)

?????? H/H′/H″=n2/n′2/ n″2 (即扬程与转速平方成正比)

????? P/P′/P″=n3/ n′3/ n″3 (即轴输出功率与转速立方成正比)
  从公式上述公式可以看出,当流量减小到75%和50%时,此时所需电机转速分别为75%和50%额定转速,电机输出功率分别为42.2%和12.5%额定功率。
  调速调节与阀门调节节能比较
  流量Q(额定值的百分比)
  阀门调节时功率P(额定值的百分比)
  转速调节时(阀门开度为100%)
  转速调节比
  阀门调节节约功率(额定值的百分比)
  转速n(额定值的百分比)
  功率P(额定值的百分比)
?75% 87% 75% 42.2% 44.8%
50% 70% 50% 12.5% 57.5%
  由此可见,当运行工况需要50%的设计值时,使用高频斩波串级调速系统与使用阀门调节节能效果明显,约节能57.5%的额定功率。当然考虑到由于转速下降导至电机效率下降、水泵效率下降等因素,采用内(外)反馈式高频斩波调速系统,流量和转速为额定值的50%、阀门开度100%时,实际仍比在全速阀门调节运行节能50%以上。
  高频斩波串级调速系统设计时,一般按50%节能率设计,调速下限通常为50%~60%额定转速。
  对于一台1500Kw的电机来说,如经常需要运行在50%流量时,按调速节能50%计算,去除设备正常停机时间,按年运行7200小时计算,其年节电量为:
  W=1500(kW)╳7200(年小时数.H) ╳50%(节电率)=5400000 Kw.H
  即节电540万度,若每度电费为0.7元,年节约电费约为378万元。
  如经常需要运行在75%流量时,按调速节能40%计算,其年节电量为:
  W=1500(kW)╳7200(年小时数.H) ╳40%(节电率)=4320000 Kw.H
  即节电432万度,若每度电费为0.7元,年节约电费约为302万元。
  1500kW的高频斩波串级调速系统售价约为110万元,加上配套费用10万元,能够在一年内收回设备投资成本,节电经济效益非常显著。
  我公司在秦皇岛发电厂投入运行的560kW/6kV串级调速系统实际运行结果表明:
  使用原来阀门调节时,平均消耗功率414KW
  使用调速系统调节时,平均消耗功率295 KW
  调速系统调节时比原来阀门调节平均节电功率119KW,节电28.8%。
  按每年工作300天计算,年节电量:
      119KW×24×300=85.68万KWh
  如按电力企业上网电价0.3元/KWh计算,年节约费用:0.3×85.68万=25.704万元。
  本项目调速装置投资为48万元,以此计算设备投资回收期:48÷25.704=1.8年。
  如按工业用电电价0.7元/Kwh计算,年节约费用:59.976万元。设备投资回收期为0.8年。

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